本文針對(duì)大容量火力發(fā)電廠660MW級(jí)燃煤鍋爐增設(shè)煙氣余熱換熱器回收煙氣余熱方案,提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性和增加的投資方面進(jìn)行分析研究。在引風(fēng)機(jī)出口匯合煙道前裝設(shè)煙氣余熱換熱器,回收的熱量加熱凝結(jié)水,進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng),可提高全廠熱效率0.16%,機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。 1.煙氣余熱換熱器布置方案 大部分燃用褐煤的機(jī)組將煙氣余熱換熱器布置在吸收塔入口,煙氣余熱換熱器將煙氣溫度從約160℃降低到約100℃后進(jìn)入吸收塔,煙氣用來(lái)加熱凝結(jié)水。煙氣余熱換熱器實(shí)際上起到管式GGH加熱器中煙氣冷卻作用。煙氣經(jīng)過(guò)除塵器后,煙氣含塵濃度已經(jīng)小于30mg/Nm3,煙氣余熱換熱器處于低塵區(qū)工作,因此,飛灰對(duì)管壁的磨損程度已大大減輕。由于煙氣中的堿性顆粒幾乎被除塵器捕捉,煙氣余熱換熱器出口的煙氣帶有酸腐蝕性。但是由于其布置位置在除塵器及引風(fēng)機(jī)之后,煙氣不會(huì)對(duì)這些設(shè)備造成腐蝕。由于吸收塔內(nèi)本來(lái)就是酸性環(huán)境,煙氣離開(kāi)吸收塔時(shí)溫度約為46℃,脫硫區(qū)域已進(jìn)行了防腐處理。因此,該布置方案腐蝕較少,通常采用該種煙氣余熱換熱器布置方案。660MW級(jí)燃煤鍋爐煙氣余熱換熱器共設(shè)置兩臺(tái),分別布置于兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口的水平煙道內(nèi)?紤]設(shè)備的換熱性能及抗腐蝕能力,煙氣余熱換熱器內(nèi)換熱元件采用H型翅片管,管子及翅片管均采用優(yōu)質(zhì)改進(jìn)型ND鋼,設(shè)備壽命超過(guò)55000h。換熱元件管組前后兩級(jí)布置,吹灰器布置于設(shè)備中央位置。同時(shí),煙氣余熱換熱器前煙氣溫度較高,除塵器及引風(fēng)機(jī)的容量無(wú)法降低,除塵器的耗電功率無(wú)法減少,且由于加裝煙氣余熱換熱器后煙氣阻力增加400Pa,引風(fēng)機(jī)軸功率加大,電機(jī)功率加大。 2.煙氣余熱換熱器的應(yīng)用情況 原蘇聯(lián)為了減少排煙損失而改裝火力發(fā)電廠燃煤鍋爐機(jī)組時(shí),在鍋爐對(duì)流豎井的下部設(shè)煙氣余熱換熱器,供加熱熱網(wǎng)回水之用。對(duì)于近期發(fā)展起來(lái)的超超臨界發(fā)電機(jī)組而言,德國(guó)Schwarze Pumpe電廠2×800MW褐煤發(fā)電機(jī)組在靜電除塵器和煙氣脫硫塔之間加設(shè)了煙氣冷卻器,利用煙氣加熱鍋爐凝結(jié)水。 3.熱平衡計(jì)算 3.1 煙氣余熱換熱器換熱計(jì)算 660MW機(jī)組在THA 況下,根據(jù)鍋爐廠資料,鍋爐空預(yù)器出口煙溫(修正后)為125℃,,考慮引風(fēng)機(jī)溫升,引風(fēng)機(jī)出口煙氣溫度約為126.9℃。軸封加熱器出口約278.6t/h,33.6℃凝結(jié)水進(jìn)入煙氣余熱換熱器加熱后溫度提升為100℃后,進(jìn)入7號(hào)低加出口的凝結(jié)水管道。 3.2 機(jī)組熱平衡計(jì)算 同時(shí)由于換熱器煙氣阻力增加,引起引風(fēng)機(jī)軸功率增加,以及增加凝結(jié)水煙氣余熱利用裝置水泵耗功。同時(shí)由于278.6 t/h凝結(jié)水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量,在機(jī)組額定功率不變的情況下,減少了機(jī)組的進(jìn)汽量,機(jī)組熱效率提高0.16%,發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0 g/kWh。 機(jī)組尾部煙道安裝煙氣換熱器后,會(huì)增加煙氣阻力和工質(zhì)阻力,相應(yīng)地會(huì)增加引風(fēng)機(jī)和水泵的功耗。 采用定功率法,經(jīng)計(jì)算主蒸汽量降低7.36t/h,相應(yīng)輔機(jī)功率下降約160 kW,扣除該部分后總能耗增加值為341 kW,扣除輔機(jī)耗功后節(jié)省標(biāo)煤量為0.84 g/kWh。 4.熱力系統(tǒng)方案 汽輪機(jī)回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)擬采用煙氣余熱換熱器和低加并聯(lián)的方案。根據(jù)汽輪機(jī)廠提供的660MW(THA)工況下的熱平衡圖,7號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度為100℃,6號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度為121.9℃,煙氣余熱換熱器出口的煙氣溫度約100℃和7號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度相近,因此,本方案將經(jīng)煙氣余熱換熱器后的凝結(jié)水接至7號(hào)低加出口凝結(jié)水管道?紤]到煙氣余熱換熱器的換熱效率及避開(kāi)鋼材的敏感腐蝕區(qū),系統(tǒng)設(shè)置調(diào)節(jié)旁路,保證煙氣余熱換熱器的進(jìn)水溫度不小于60℃。凝結(jié)水側(cè)設(shè)置兩臺(tái)增壓泵,一運(yùn)一備,變頻控制。 5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析 5.1 熱經(jīng)濟(jì)性分析 根據(jù)熱平衡和熱經(jīng)濟(jì)性計(jì)算結(jié)果,由于換熱器煙氣阻力增加,引風(fēng)機(jī)軸功率增加,凝結(jié)水側(cè)增加水泵耗功。同時(shí)由于278.6t/h的凝結(jié)水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量。綜合計(jì)算,機(jī)組熱效率提高0.16%,發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh。 由于設(shè)置了旁路系統(tǒng),機(jī)組需增加兩臺(tái)增加泵,一運(yùn)一備,每臺(tái)泵功率約36kW。 另外,由于煙氣余熱換熱器后煙氣溫度降低,脫硫塔內(nèi)噴水減溫用水量減少。加裝煙氣余熱換熱器前,脫硫系統(tǒng)工業(yè)水耗量約110t/h,加裝煙氣余熱換熱器后工業(yè)水耗量約為80t/h,節(jié)約水量約30t/h。 5.2系統(tǒng)投資 根據(jù)660MW機(jī)組工程的設(shè)計(jì)參數(shù),經(jīng)與廠家初步溝通,整個(gè)煙氣余熱換熱器系統(tǒng)包含設(shè)備及管道等在內(nèi),每臺(tái)機(jī)組增加費(fèi)用約1050萬(wàn)元。 5.3 經(jīng)濟(jì)性分析結(jié)果 標(biāo)煤價(jià)按750元/t,水費(fèi)1.5元/t,機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)5500h,全年發(fā)電量不變。 機(jī)組采用煙氣余熱換熱器后,由于機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh,扣除輔機(jī)耗功后節(jié)省標(biāo)煤量為0.84 g/kWh,機(jī)組全年節(jié)約燃煤采購(gòu)成本約228.7萬(wàn)元,即: 660MW×0.84g/kWh×5500h×750元/t=228.7萬(wàn)元。 機(jī)組工業(yè)水用量減少30t/h,全年節(jié)約水費(fèi)用約24.75萬(wàn)元,即: 30 t/h×5500h×1.5元/t=24.75萬(wàn)元。 根據(jù)與廠家溝通的結(jié)果,由于設(shè)備壽命約為55000h,設(shè)備到期后需有60%的設(shè)備更換量,因此設(shè)備年檢修維護(hù)費(fèi)用約為51萬(wàn)元。綜合以上數(shù)據(jù)計(jì)算,投資回收期約為6.9年。 綜上所述,采用煙氣余熱加熱凝結(jié)水,提高機(jī)組效率,能回收煙氣的余熱,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。如果裝設(shè)煙氣余熱換熱器可提高全廠熱效率0.16%,每臺(tái)機(jī)組增加投資約1050萬(wàn)元,全年節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用202.45萬(wàn)元,投資回收期約為6.9年。隨著機(jī)組運(yùn)行后鍋爐排煙溫度的升高,投資回收年限降低,機(jī)組節(jié)省的年運(yùn)行費(fèi)用將大大增加。 |
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