某燃氣一蒸汽聯(lián)合循環(huán)裝有兩套美國GE制造的PG9171E燃氣輪發(fā)電機組,并配有兩套比利時CMI制造的余熱鍋爐和一套GE制造的汽輪發(fā)電機組,電站總裝機容量余熱鍋爐為立式、強制循環(huán)、雙壓、無補燃鍋爐;額定蒸發(fā)量為175t/h兩臺鍋爐給水除氧系統(tǒng)為公用母管制,公用一臺除氧器,3臺100%鍋爐最大蒸發(fā)量的電動給水泵。自投運以來,多次出現(xiàn)給水系統(tǒng)故障現(xiàn)象。 針對泄漏等問題分析其原因,并提出改進意見。 1.設(shè)備和故障概況1.1給水泵基本參數(shù)型號:MN508A葉輪級數(shù):8級額定流量:237.9m/揚程:847m轉(zhuǎn)速:2再循環(huán)閥:壓力式(與逆止閥整體結(jié)構(gòu))自余熱鍋爐投產(chǎn)以來,就多次出現(xiàn)給水泵殼體級間漏水,給水泵暖泵管路法蘭墊損壞,給水泵平衡盤后壓力偏高,平衡盤磨損、咬死等不正,F(xiàn)象;此外還發(fā)生給水旁路電動閥閥芯斷裂,給水調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏,一臺爐運行時備用爐汽包水位上升等事故。因此,給水系統(tǒng)的可靠性成為聯(lián)合循環(huán)機組安全運行的嚴(yán)重隱患。 2.故障原因分析2.1給水泵流量裕度過大按照《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(SDJ1蒸發(fā)量的110%.但由于余熱鍋爐設(shè)計帶100%容量的主蒸汽旁路系統(tǒng),故聯(lián)合循環(huán)水泵流量與余熱鍋爐額定蒸發(fā)量相比有25%的裕度,流量裕度的增大導(dǎo)致給水系統(tǒng)壓力裕度同時增大,雖然給水泵的流量一壓力特性曲線相對比較平緩,但是由于調(diào)峰的聯(lián)合循環(huán)電廠的負(fù)荷率低,機組長時間在低負(fù)荷運行,給水系統(tǒng)壓力偏高。 2.2給水栗啟動頻繁對于平衡盤來說,定速給水泵啟動瞬間是最惡劣的運行工況之一,而作為調(diào)峰的聯(lián)合循環(huán)機組的給水泵啟停十分頻繁,這是平衡盤損壞的一個致命原因。 2.3給水泵控制方式不合理鍋爐制造廠提供的給水控制系統(tǒng)邏輯設(shè)置為一臺余熱鍋爐煙氣擋板開啟受熱前必須投運一臺給水泵,如果第2臺余熱鍋爐投運,則必須事先投運兩臺給水泵。因此,當(dāng)兩臺爐在啟動過程中甚至余熱鍋爐出力等于50%額定工況時,給水泵一直遠遠偏離設(shè)計工況。 該給水泵再循環(huán)閥與給水泵出口逆止閥為整體式,由逆止閥閥桿帶動控制再循環(huán)的動作。按廠家資料介紹,給水流量低于65m3/h,再循環(huán)閥自動開啟,給水流量高于65m3/h,再循環(huán)閥自動開啟。但從實際運行工況分析,很難保證再循環(huán)流在余熱鍋爐冷態(tài)啟動過程中,大約有半個小時給水流量幾乎為零,給水泵僅依靠再循環(huán)管路散熱,給水泵在小負(fù)荷下效率低,動力傳遞損失轉(zhuǎn)變成給水的熱量,長時間環(huán)流使給水溫度升高,平衡盤泄漏水通過間隙過程引起部分汽化,產(chǎn)生壓力波動,引起高頻汽蝕誘振,從而發(fā)生平衡盤的磨損。 2.4給水泵平衡盤結(jié)構(gòu)不合理該給水泵自投產(chǎn)以來,平衡盤后壓力與給水泵進口壓力之差就高達0.2~0.3MPa.從水泵解體現(xiàn)場測繪分析,平衡盤與平衡座的徑向間隙、尤其軸向間隙嚴(yán)重超標(biāo),引起平衡盤前后壓差減少;在給水泵變工況過程中,容易造成低頻竄軸,引起平衡盤磨損;如此惡性循環(huán),導(dǎo)致平衡力不足以平衡軸向推力,最終造成平衡盤和平衡座咬死。 此外,該給水泵缺少必要的監(jiān)測、保護手段(如軸向位移測點)運行中無法判斷給水泵的健康狀況,給事故的發(fā)展帶來隱患。 2.5給水管路閥門前后壓差大由于聯(lián)合循環(huán)電廠余熱鍋爐一汽輪機采用滑壓運行,在負(fù)荷降低時,汽包壓力降低,而給水泵出口壓力上升,給水調(diào)節(jié)閥前后壓差惡性變化,加速了對給水調(diào)節(jié)閥閥芯的沖刷,破壞了調(diào)節(jié)閥的流量特性,并使泄漏量增大。 當(dāng)一臺余熱鍋爐運行,而另一臺余熱鍋爐處于冷態(tài)時,備用爐給水電動閥前后在10MPa的壓差作用下,導(dǎo)致給水旁路電動閥閥芯斷裂。 3.給水系統(tǒng)的設(shè)備改造 3.1改變給水泵運行方式?jīng)r下,控制給水泵的運行臺數(shù),可以盡可能地降低給水系統(tǒng)壓力,并可以獲得較好的節(jié)能效果。因此對給水泵控制系統(tǒng)作如下改動:取消僅一臺給水泵運行,第2臺余熱鍋爐啟動閉鎖保護的邏輯。 增加2臺余熱鍋爐給水流量之和大于200/h時(考慮減溫水流量)且僅一臺給水泵運行,聯(lián)動第2臺給水泵的邏輯。 2臺余熱鍋爐給水流量之和小于180t/i,且兩臺給水泵運行,發(fā)出報警信號,供運行人員確認(rèn),根據(jù)負(fù)荷情況是否停運一臺給水泵。 2臺余熱鍋爐給水流量之和小于160t/i,且兩臺給水泵運行,自動停運一臺給水泵。 這樣能減少給水泵低流量、高壓運行的時間,降低了給水系統(tǒng)承受的壓力,減少給水泵平衡盤的損壞,提高安全性;而且泵在設(shè)計工況附近的高效區(qū)運行,不僅能提高系統(tǒng)變工況運行的經(jīng)濟性,又延長泵的壽命。 3.2改進給水泵平衡盤近年研究表明,給水泵平衡座軸向平面做成帶有傾斜角《(見),使內(nèi)、外半徑(Rh、Ra)上的軸向間隙略有差別,b2'>b2當(dāng)b2=0時b2'還有間隙,在半徑Rb到Ra之間仍能處于水的高壓力下,和平衡室之間存在壓差,產(chǎn)生平衡力,抵抗軸向推力。而在平行式(無傾斜角,即a =0*)平衡盤情況下,兩平面一經(jīng)接觸,即加=0時加'也為0Rb到Ra之間就失去水的壓力,和平衡室之間產(chǎn)生平衡推力的壓力差就消失。甚至?xí)嬖谥L推力的逆水流方向的壓力差,以致產(chǎn)生附加推力。因此傾斜式平衡盤在密封面接觸時的平衡力稍大于平行式,對于防接觸磨損有較好的效果。 3.3將給水泵改成可調(diào)速雖然聯(lián)合循環(huán)電站在額定負(fù)荷下的廠用電率不高(<2%)但是由于一般都處于調(diào)峰狀態(tài),負(fù)荷率低,如果給水泵采用恒速一節(jié)流調(diào)節(jié),不但加速了設(shè)備的損壞,降低了系統(tǒng)的安全性,增大了維護的工作量,而且還增加了廠用電率,降低了發(fā)電廠的經(jīng)濟性。因此,大型聯(lián)合循環(huán)電站的給水泵等重要輔機設(shè)計成調(diào)速控制是很有必要的。 給水泵的調(diào)速控制方式液力偶合器調(diào)速和變頻調(diào)速兩種方式都較成熟,目前高壓變頻器的成本約2 000元/kW而液力偶合器的成本只有300~400元/cW但由于變頻器具有調(diào)速范圍寬,效率、精度、可靠性均高,容易改造、維護等優(yōu)點,越來越受到重視,變頻裝置投資成本一般兩年就能夠收回。 由于現(xiàn)場給水泵電機端已沒有擴展余地,而且3臺給水泵的并列間隔較窄,無法布置液力偶合器、冷油器等輔助設(shè)施,如果移動泵體,需對給水管路作較大的變動,不僅改造周期長,改造費用也增加,故選用變頻器較合理。 選用變頻控制,需要將給水泵設(shè)備作如下改動:取消給水泵出口彈簧式再循環(huán)閥閥芯。 將原再循環(huán)管手動隔離閥改為電動閥。 同時將給水泵控制回路作如下改動。 當(dāng)一臺余熱鍋爐運行時,主蒸汽流量小于40/h給水泵出口壓力設(shè)定在鍋爐汽包壓力0.6 ~0.8MPa運行爐汽包水位由給水調(diào)節(jié)閥單沖量控制。 當(dāng)一臺余熱鍋爐運行時,主蒸汽流量大于40t/i,給水調(diào)節(jié)閥全開,汽包水位由變頻電動機直接控制。 兩臺余熱鍋爐同時運行時,變頻裝置控制給水母管壓力為兩臺余熱鍋爐汽包壓力高值0.6~0.8MPa,鍋爐汽包水位由給水調(diào)節(jié)閥控制。 在一臺給水泵運行時,兩臺爐給水流量之和小于50/h,運行泵再循環(huán)電動閥開啟,當(dāng)兩臺爐給水流量之和大于60/h時,運行泵再循環(huán)電動閥關(guān)閉。 4.該給水系統(tǒng)投產(chǎn)時,廠家提供的控制方式?jīng)]有發(fā)揮“母管制”給水系統(tǒng)的優(yōu)勢。 大型聯(lián)合循環(huán)電站給水泵設(shè)計成調(diào)速運行在安全性和經(jīng)濟性上都有必要性。 |
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